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  • WEINVIEW觸摸屏在紙箱生產(chǎn)行業(yè)的應用 
    (發(fā)布日期:2008-7-15 16:15:03) 來源:http://www.xmhzauto.com
     
       

    WEINVIEW觸摸屏在紙箱生產(chǎn)行業(yè)的應用

    WEINVIEW觸摸屏在紙箱生產(chǎn)行業(yè)的應用
    發(fā)布時間:(2008-1-28 10:05:42)

    摘 要:本文主要介紹WEINVIEW觸摸屏在紙箱制造成行行業(yè)中的應用;通過1臺觸摸屏同時控制6臺
             PLC來完成機械部分的控制。通過觸摸屏,以方便現(xiàn)場操作人員進行監(jiān)控和操作;同時完成
             重要數(shù)據(jù)的傳輸與設置。
    關鍵字:觸摸屏、 PLC、數(shù)據(jù)傳輸、通訊
    Abstract: This paper introduces the weinview touchscreen  application in creating
            industry in paper box;Control 6 PLCs at the same time by 1 touchscreen ;
            Come to accomplish  the mechanical part controlling 。By  touchscreen, the
            convenient scene  operation personnel carries out supervisory control and
            operation ;At the same time completed the transfer important data and
            settings。

    Key word:   Touchscreen 、 PLC、Data transmission、、Communication、


    一:引言
        紙箱包裝機械是包裝行業(yè)最常用的設備;該設備的主要功能就是利用機械部分的精確定位;使紙箱成型并生產(chǎn)相關的成品。在早期控制系統(tǒng)主要通過單片機和現(xiàn)場外部按鈕來實現(xiàn)控制;缺點是需要操作人員較多;參數(shù)調(diào)節(jié)比較麻煩;耗時較多。采用PLC作為控制器對控制系統(tǒng)有了較大改進;在相關機械參數(shù)調(diào)節(jié)與定位相關方面有了更大的進步;但在現(xiàn)場生產(chǎn)過程中有些參數(shù)使生產(chǎn)操作員無法得到。隨著人們對產(chǎn)品要求的日益提高;產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù)要求也越來越嚴格,要求現(xiàn)場操作人員隨時檢測產(chǎn)品;并根據(jù)要求調(diào)節(jié)參數(shù)使產(chǎn)品的規(guī)格符合要求。觸摸屏+PLC可以完全解決這種小型控制系統(tǒng)的所有問題;并且可以將現(xiàn)場一些傳感器的信號在觸摸屏上顯示;可以方便現(xiàn)場生產(chǎn)人員將相應的產(chǎn)品參數(shù)寫入觸摸屏來對產(chǎn)品的規(guī)格進行控制。
        以上這種控制方案相比(工控機+組態(tài)軟件+PLC)在成本有很大的優(yōu)勢而且節(jié)約了很大的成本,所以這種控制方案現(xiàn)在已經(jīng)普遍被應用。本文主要介紹WEINVIEW觸摸屏通過一屏多機的方式同時控制六臺PLC來完成相應的機械控制以及采集現(xiàn)場數(shù)據(jù)等工作。
    二:系統(tǒng)的設計要求 
        結合實際硬件的資源和軟件的功能,建立如下圖1所示的觸摸屏和6臺PLC連接示意圖。觸摸屏的主要功能要對現(xiàn)場的控制量進行控制;而且可以完全將現(xiàn)場的參數(shù)通過PLC采集上來;并且方便用戶和操作人員對現(xiàn)場的參數(shù)進行監(jiān)控和設置。
        當觸摸屏將控制信號傳到PLC時;PLC將通過自己的內(nèi)部程序?qū)⑾鄳目刂菩盘杺鬏數(shù)较鄳默F(xiàn)場傳感器。我們的主設備的傳動主要靠一臺變頻電機;其他的機械定位主要是小型電機帶動絲桿來進行定位。這里選用三菱的FX1N的PLC;因為這里PLC需要接收編碼器傳輸過來的脈沖;在進行對相應的電機進行控制。這里采用6臺PLC來接收多個編碼器的高速脈沖來控制現(xiàn)場的電機。6臺PLC通過485BD模塊并行連接,然后在和觸摸屏進行連接;通過觸摸屏對不同站號的 PLC進行發(fā)送命令和讀取相關數(shù)據(jù)來達到控制目的。
       
                                    圖1 系統(tǒng)的概括圖
    三:系統(tǒng)軟件的設計與參數(shù)設置
        在這個系統(tǒng)里觸摸屏是主站,6臺PLC是從站。主站可以向PLC發(fā)送命令和接受命令,這里PLC不能向觸摸屏發(fā)送命令;PLC之間要進行數(shù)據(jù)交換必須通過觸摸屏。當PLC接收到數(shù)據(jù)以后;在執(zhí)行相應的程序?qū)ο鄳牟糠诌M行控制。
        在這里首先就對軟件的設置做簡要的介紹;首先要對三菱PLC進行設置;對波特率、接線方式、奇偶校驗、PLC站號進行設置,因為有六臺PLC所以要分別對六臺PLC進行相同的設置,這里除了站號不一樣其它的都是一樣的 。這里在三菱的GX-develop的軟件里還要對三菱的通訊格式寄存器D1820進行設置,應將BFM#0的b9與b8設置為0;具體的設置可以參數(shù)設置圖請參考下圖:
                  
                                    圖2 三菱PLC通訊參數(shù)設置
        觸摸屏的參數(shù)設置在對波特率、接線方式、奇偶校驗要保持一致;在站號設置方面在觸摸屏要寫的站號只寫1到6臺中的一個站號就可以了;通過BD連接多臺要選擇MITSUBISHI FXON/2/2N COM 的驅(qū)動;最重要的一點是要在系統(tǒng)參數(shù)編譯器選項菜單下;地址模式選擇相應的擴展模式。具體的參數(shù)的設置參考下圖3:
                
                                   圖3  觸摸屏的相關參數(shù)設置   
       在觸摸屏這邊主要組態(tài)三個模式;在三個模式里觸摸屏需要通過數(shù)據(jù)傳輸將不同PLC里的數(shù)據(jù)通過觸摸屏的數(shù)據(jù)傳輸功能把PLC里的數(shù)據(jù)讀到觸摸屏里的相應數(shù)據(jù)區(qū);然后通過宏指令通過算數(shù)運算然后,再通過數(shù)據(jù)傳輸將相關的數(shù)據(jù)傳輸?shù)降南鄳腜LC的數(shù)據(jù)區(qū);在這里為了提高觸摸屏讀取數(shù)據(jù)的數(shù)度;我們建議不管是觸摸屏還是PLC讀取連續(xù)數(shù)據(jù)區(qū)的數(shù)據(jù);這樣有助于提高通訊速率。相關的設置如下:
                  
                                   圖4  數(shù)據(jù)傳輸

       下面這幅圖是紙盒進料的初始圖,圖5左邊的數(shù)據(jù)是讀取PLC的相關數(shù)據(jù)這里可以根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格進行參數(shù)的設置然后通過按執(zhí)行按鈕來執(zhí)行宏指令對讀取上來的數(shù)據(jù)進行運算;然后將相關的數(shù)據(jù)傳送給PLC。圖6是相關數(shù)據(jù)的定義與運算過程宏指令的觸發(fā)通過PLC控制元件來設置觸發(fā)。如下圖所示:
                
                                    圖5  模式1
                
                                   圖6 宏指令運算
       當程序啟動以后畫面首先進入主頁面;當進入主頁面以后;首先,在沒有報警的情況下啟動主電機;如果有報警要對報警進行報警復位后在進行操作然后對生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量進行設置。然后根據(jù)客戶的需求可以進行自動控制和手動控制的選擇,而且在啟動畫面還有相關的操作說明,對操作員起到引導作用。
                
                                    圖7 觸摸屏啟動主畫面
    四:現(xiàn)場調(diào)試與通訊測試

     
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